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ABB 3D打印
# 1
你好!

有人用ABB机器人进行3D打印吗?如果有,你的设置是什么?

我们目前正在使用RoboDK,并通过LAN-Connection打印。问题是RoboDK无法通过局域网发送IO引脚,所以我们无法控制挤出机(Arduino+Ramps)。我们以固定速度启动挤出机,然后是RoboDK程序。问题是复杂的几何形状或多个周长,因为挤出机不会停止并不断挤出。

我们试图将程序上传到IRC5,但它完全冻结了,我们不得不重置/重新编程整个控制器。

我愿意听取建议!谢谢!
我使用了一个连接到串口的外部步进驱动程序,并编写了一个函数,通过串口将步数发送到步进驱动程序。命令被滴入控制器,我认为程序中的最大行数是60,000行,但在控制器上加载/卸载>2000行是很麻烦的,这取决于你的点间距和区域定义。
# 3
我建议你减少每个程序的行数。
  1. 选择Tools-Options-Program
  2. 勾选“限制每个程序的最大行数”,并将其设置为5000或更少。
每个程序的默认行数通常由后处理器定义。对于ABB IRC5控制器,它是20000线。

当你把一个程序分解成子程序时,你会看到一个主程序模块自动加载/卸载每个子程序。该文件夹必须放在控制器中(从RoboDK自动传输或使用u盘)。确保在主程序或后处理器中设置程序路径(选择程序-添加/编辑后处理器,选择ABB IRC5 post并更改变量RAPID_REMOTE_PATH)。




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